水泥回转窑因检修、操作和管理不当,时常出现生产工艺 ,不仅给企业造成经济损失,而且增加岗位人员的处理工作量,甚至造成人员伤亡。因此,认真分析 原因,制定防范措施,防止类似 的 生是十分必要的。本文为您介绍四个常见的 并分析其原因和介绍 方法。
2006年1月,某厂1500t/d生产线(带三级预热器)大修后,窑运行不正常,在检修后运行的1 中,停窑10多次,平均台产由正常生产时的70t/h下降到59t/h。在实际生产中,每当中控员增加生料喂料量时,预热器和回转窑结皮严重,篦冷机内结料柱,熟料质量大幅下降。在处理料柱时,因篦床上的物料厚度增大,造成篦床和活动梁损坏致使篦床漏料,篦床下的拉链机负荷加大,拉链机拉断。与此同时,窑尾时常出现吐灰现象,喂料量越大,吐灰越严重,严重污染窑尾现场环境,并对窑尾电缆安全构成威胁。
1)由于大修时对土建施工计划不完善,没有明确土建质量监管内容和责任人,造成C3和C2顶部、窑尾密封以及分解炉膨胀仓等处出现漏风现象,系统压力上升(C3达-8000Pa,大修前为-7400Pa)。因在大时对计量和热工仪表进行了校验,中控员对这些仪表大修前后误差的变化没有引起足够的重视,未建立新的平衡,造成用煤不合理,窑内飞砂大,系统温度上不去,限制了喂料量。
2)由于部分空气炮和篦冷机的部分篦床不工作,加剧篦冷机结料柱的可能,造成窑况不正常,也严重威胁到篦冷机系统设备的安全运行。
3)由于锚固件选择错误(比设计高出100mm),造成窑尾烟室斜坡的浇注料平面比设计高出100mm。在增加喂料量时,C3下料管容易被堵死,加上下料室板浇注尺寸错误,造成窑内通风受阻,导致结后窑圈严重,窑尾频繁吐料。这是影响该起 发生的关键原因。
1)及时对预热器、翻板阀、管道和 门等部位进行堵漏处理,减少漏风对窑运行的影响,确保温度和压力恢复到正常操作状态。
2)拆除窑尾烟室斜坡和下料室板的浇注料和锚固件,按照设计要求,重新焊接锚固件和浇注浇注料。开窑后,生产线很快 随后的3 中,窑的运转率和台时产量恢复到正常水平3 平均运转率超过98%,平均台产达到72-98t/h)。
3)为防止类似问题的出现,制定了回转窑检修质量监管和验收管理制度,定期标定、校验各种仪器和仪表,确保计量准确。在制定检修计划时要明确质量监管和验收责任人,对于需要更换浇注料和耐火砖的部位,要严格按照图纸和技术要求施工。对于检修质量的验收要有记录,要求检修方和验收方签字确认,对于不符合质量要求的,应及时返工,直到合格后方可投入使用。检修工作结束后,要将检修实施计划和验收资料整理存档。
2006年7月,某厂1500t/d生产线运行5 后,在临时停窑检修时发现三次风管风量调节阀损坏严重,如果更换该阀,需要停产15d。由于当时没有备件,为保证生产,采取在调节阀前砌筑一道耐火砖挡墙,其高度与风管半径相同。采取上述措施后,水泥回转窑投入正常运行。但30d后,窑内出现结蛋现象,熟料产质量下降严重,熟料3d抗压强度由30~31MPa下降为25~27MPa。
1)三次风管调节阀出现损坏后,由于经受高温和碱侵蚀,其后期的损坏速度进一步加快,而中控员对此估计不足,还是按照老的操作习惯调节三次风管的开度,使得三次风逐步增大,窑内通风逐步下降,造成窑内热工平衡制度慢慢被破坏,形成还原气氛。
2)在 发生前,由于生料磨检修,造成生料供应紧张,为此,人为放宽出磨生料的细度控制,200μm筛余超过4.5%,同时煤粉细度波动较大,时常超标(控制指标10%,有时超过12%左右)。
3)在出现结蛋现象前,窑时常出现结皮现象,造成生料投料量出现波动,这时中控员还是采用正常生产时的操作方法,提产速度过快,加剧窑内还原气氛,为结皮结蛋创造了条件。这是结蛋的主要原因。
1)控制生料储库内的生料储存量,便于及时调整生料配料方案。适当提高生料KH和n,降低熔融性成分含量。同时严格控制出磨生料的细度200μm筛余4.0%;煤粉的细度控制10%,含水量1%。
2)在处理结蛋期间,生料的投料量按照正常生产时的中下水平控制,同时控制分解炉的CaCO3分解率(适当降低分解率,控制在85%左右),窑速适当加快,以便加快结皮和结蛋的处理。
3)安排人员24h在篦冷机处值班,以便及时处理进入篦冷机的结蛋。较小的结蛋可用人工捣碎;较大的结蛋,则采用炸 爆破处理[1],尽量避免因停篦冷机造成频繁停窑,以稳定窑的热工制度。
4)考虑到三次风管风量调节阀的损坏状况,在结皮、结蛋处理结束后,生料成分 配料,窑的操作要以稳定控制为主,严禁人为快速提产。在出现窑况变坏时,应尽快减料;在窑况好转时,必须做到慢提产,以便保持热工制度的稳定。
采取上述措施后,尤其是统一各级人员的操作思路后,窑很快 。尽管严格控制生料投料量,短时间台时产量略有下降,但随后2 的生产中,回转窑运转率分别为86。97%和94。56%(第2 的平均台产70。50t/h)。
2006年冬季,因连续出现雨雪天气,造成露天堆场的原煤潮湿,使得某2000t/d生产线的煤磨产量大幅下降,同时还使煤磨电除尘器出现结露、灰斗堵塞现象。此时,中控员发现第二电场电压较低,随即停机。打开 门后,发现电场内煤粉已经燃烧,灰斗内煤粉满仓,表层煤粉有火星,且温度较高。随后组织人员进行处理,并做好停窑准备工作。该起 不仅造成停窑31h,损失煤粉超过20t,而且造成严重的环境污染。
1) 发生后煤磨系统停机,停除尘器风机,关闭电除尘器 门和风机闸门。由于煤磨电除尘器内着火面积较小,不需要开启CO2灭火系统,开通排灰通道,将电除尘器灰斗下的螺旋输送机反转,使煤粉从排灰通道排放到煤磨房外,同时用消防水袋对排出的着火煤粉进行喷水,防止煤粉二次燃烧,直到电除尘器灰斗内煤粉排完。
2) 煤粉仓情况。由于煤粉仓没有着火,要求尽快将仓内煤粉用完,并做好停窑的准备工作。
1)当除尘器灰斗出现堵塞时,入煤粉仓的煤粉量将大幅下降,据此很容易判断煤磨电除尘器灰斗是否堵塞。该起 发生前,有关人员没有及时作出判断和采取措施,因此留下隐患。
2)由于该煤磨电除尘器为2电场4灰斗结构,在发生着火 时, 电场工作正常,第二电场因结露造成煤粉堵塞。由于原煤潮湿,煤磨台时产量大幅下降,煤粉仓内料位较低。为避免停窑,操作人员主观上想尽快将煤粉仓加满后再停煤磨处理,这也给煤粉在电除尘器灰斗内聚积创造了条件。
3)灰斗内煤粉聚积到一定程度后,靠近电除尘器的阴极框架,第二电场的二次电压下降,电流上升,出口粉尘排放增加,如果这时停机处理, 还是可以避免的。但继续开机生产,随着灰斗内煤粉不断增加,当出现拉弧现象后,引起煤粉着火,最终导致 的发生。
1)修订操作规程,将防止煤粉燃爆管理纳入其中,同时建立煤磨火灾 应急救援预案。组织管理人员和操作人员对煤磨消防管理知识 ,提高对煤粉燃爆安全意识。
2)要求巡检人员每小时对煤磨电除尘器灰斗和煤粉仓的下料情况进行 ,尤其是雨雪天气要增加巡检频次,发现堵塞现象,煤磨系统立即停机,及时组织清理。
3)定期对煤磨消防系统进行 ,及时更换CO2泄漏的钢瓶、失效消防水袋和过期灭火器,在出现意外时,能及时采取措施,确保煤磨生产安全。
4)定期组织煤磨火灾 预案应急演练,提高对 应急反应能力,将 损失降低到 限度。
某厂2000t/d生产线正常生产过程中,因DD型分解炉喂煤秤测量轮皮带脱落,引起喂煤秤跳停,造成生料停喂。20min后,喂煤秤修复,中控员启动炉喂煤秤,准备升温投料。此时,煤磨风机风门阀板开度为11%。因生料立磨处于避峰停机状态,来自窑尾含有不完全燃烧煤粉的烟气大量进入煤磨在磨内燃烧,造成磨头下料管被烧红,致使出煤磨的烟气温度超145℃以上(温度仪表 量程145℃),烟气中CO浓度超量程(量程为0。5%),同时发现粗粉分离器下部的粗粉螺旋输送机内的煤粉中有暗火。随后,粗粉分离器泄压阀冲开、旋风除尘器防爆阀和泄压阀冲开。 发生后,中控员立即停煤磨和煤磨电除尘器,系统停电,组织人员灭火,15min后火灾被扑灭。
1)为防止煤磨系统着火,该厂操作规程中明确规定,在生料立磨系统停机时,窑系统若止料,则煤磨必须止料停车。 发生时,煤磨操作员没有严格执行规程,只是对煤磨减产运行。
2)在生料断料故障被处理后,启炉喂煤秤时,由于喂煤秤的罗茨风机输送管道内残留较多煤粉,管道压力较大, 达到90Pa(正常值为40~45Pa),且持续时间较长,分解炉出口温度从880℃突然升高到1150℃,整个预热器系统出现瞬时正压,造成带有大量不完全燃烧煤粉的烟气由旁路进入煤磨系统,引起磨内煤粉着火、燃爆。
由于这是一起违章操作 ,说明中控员对操作规程熟悉掌握不够。 发生后,除进行 分析和追究责任外,组织中控员进行操作规程的学习与考核,并举一反三,分期分批组织其他岗位人员熟悉操作规程再学习和 ,提高员工按章操作的能力, 违章操作。
1)随着水泥生产设备的大型化,多数岗位采用巡检工替代岗位工,其职责范围扩大,对其业务知识要求也越高。根据多年的调查, 多数是操作规程不完善,对操作人员的 不够,对操作规程理解上产生偏差所致。因此,完善岗位操作规程,经常对岗位操作人员进行业务 与考核,尤其是新建水泥企业,尽快使岗位人员熟悉掌握操作规程显得十分重要。
2)加强对巡检工的管理,做到日常巡检到位,巡检记录及时、准确,养成发现问题及时处理和汇报的习惯,将 隐患消灭在萌芽状态,确保生产安全。
3)一些企业的煤磨自动灭火系统损坏及CO2钢瓶无气等,给安全生产造成隐患。因此,定期对消防设备进行 ,确保消防设施始终处于有效状态显得十分重要。