返回首页 | 收藏本站 | 网站地图 | 联系我们

循环斗式提升机在水泥生产过程中的作用分析

使用激光粒度分析仪对P·042.5R水泥的粒度分布进行了检验,微分分布和累积分布的筛余数据通过最小二乘法回归分析得到RRSB方程,均匀性系数为1.08,特征粒径为18.51xm。由此看出,该粉磨系统产品的细度较细,3~32~Lm颗粒含量达到65%,这是一个非常理想的数值。水化2008.No.3速度很慢的601xm颗粒筛余不足1%。与从水泥水化程度角度提出的31xm的颗粒不超过10%⋯的要求比较,31xm的颗粒偏多。投产初期熟料和P·042.5R水泥物理性能月平均值凝结时问抗折强度抗压强度P·042.5R水泥中掺入4%的石灰石和l1%经过自然煅烧的煤矸石。煤矸石属于人工火山灰混合材料,具有很大的内表面积,可以明显增加水泥的标准稠度用水量。考虑到这个因素,P·042.5R水泥的标准稠度用水量为27.5%是一个可以接受的数值。

出现的问题和改进措施

运行之初,DCS系统将出磨端滑履温度设定在7ooc~警,80℃磨机跳停。由于熟料的温度偏高,致使出磨端滑履温度一直在72度以上,甚至2007年5月3日超过80℃,使粉磨系统全线跳停。水泥磨的出磨端滑履温度偏高。

经过分析,由于水泥磨在设计中加长,磨简体回转部分的质量增加,所以滑履轴承负荷加大,并且熟料的温度一直偏高,而稀油站是按照4.2mxl3m的磨机匹配,导致出现上述现象。为此将稀油站的低压泵流量由63L/min换成100L/min流量的,并将原列管冷却器改成板式冷却器。改造后开机一切正常,温度降到70℃以下,磨机系统运行正常。

循环斗式提升机负荷大,多次出现压死的现象,斗式提升机是 链、设计能力为1000t/h、装机功率185kW的高速提升机,按照工艺分析,完全可以达到负荷的要求,并且相同的设计在其他工程中有所应用,没有发生过压死的现象。在 中发现,V型选粉机的循环负荷率太大,怀疑其打散分级能力降低,经 一切正常,将粗粉取样分析,发现有许多料饼是2次压实的物料。这样的情况一般为辊压机的压力太大所致, 辊压机的辊压发现设定在10MPa,水泥熟料和回粉被压成V型选粉机不能打散的瓦片形料饼,引起提升机和辊压机的循环负荷率增大,恶性循环,造成循环斗式提升机工作压力提高。

推荐产品
颚式破碎机
颚式破碎机

颚式破碎机是一种常见的破碎设备,又叫颚式 ......

移动式破碎站
移动式破碎站

移动式破碎机又叫移动式破碎站,主要是为了 ......

制砂机
制砂机

制砂(沙)机是一种具有国际先进水平的高能低 ......